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吉林石化成功实施节能专项改造
发布时间:2009/9/27  阅读次数:525  字体大小: 【】 【】【
一项技术改造,一年既能节能创效8000万元,又能减少二氧化碳排放量2万多吨。这在吉林石化乙二醇厂已经变成现实。

  乙二醇厂环氧乙烷和乙二醇装置生产中,乙烯消耗占生产成本的80%以上,同时排放大量二氧化碳。为了最大限度地降低乙烯消耗、减少二氧化碳排放,增强装置创效能力,这个厂争取中国石油节能项目专项资金5290万元,实施了“环氧乙烷、乙二醇装置脱碳项目”改造。

  去年12月,改造项目完成了土建施工。今年3月20日,改造进入设备安装阶段。5月28日,他们利用装置窗口检修时机,投入生产,一次开车成功。改造完成后,环氧乙烷和乙二醇两套装置每吨生产成本将下降261元,全年节省成本8140万元,而且每年可实现减排二氧化碳2万吨。

  近几年来,乙二醇厂先后引进国际、国内先进技术16项,用于节能减排,均取得明显效果,企业清洁生产步步上台阶。

  乙二醇和环氧乙烷装置排放尾气中有22%的乙烯和45%的甲烷,这个厂在国内率先引进了乙烯膜回收技术, 使乙烯回收率达到90%以上,年回收乙烯和甲烷200多吨,同时有效减少了尾气排放。

  针对制约节能减排的瓶颈问题,这个厂的科技人员适时开展立项攻关,进行点源治理。环氧乙烷循环气一直是直排,通过立项攻关改造,将尾气进行回收,既减少了对大气的污染,又副产高压蒸汽,每年可创经济效益60万元。

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